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SUS201拉篮电解过程中底部发白现象的解决

试验目的:对于客户的SUS201拉篮在电解过程中出现底部发白不亮(或亮度不均一)的现象,展开试验解决。

试验材料:SUS201拉篮

(图片来源:凯盟油漆官网,侵删)

试验药水:酸洗液、硫酸、新KM0306电解抛光液、客户那边的KM0306电解抛光液。

试验过程

客户那边在电解过程中会出现底部发白的情况,不管怎么调节电压、时间、温度都不能有效的改善底部发白的这一情况,通过和客户沟通,我们了解到他们的药水是用了几个月的老药水,且没有在槽液里添加任何药液成分。

以凯盟的经验,应该是药水用的时间长了,硫酸含量少了,导致导电性能、分散性能下降,电力线分布不进底部,所以出现外面能出光,里面发白的情况。当时我们要客户那边加了两桶硫酸(槽液1500kg,即4%的硫酸),结果客户反映外面的出光很好,但里面还是没有太大的改善,为了保险起见,我们从客户那里拿了些药水过来测试,分析发现硫酸的含量为26%,磷酸含量为74%,但是药水的比重却只有1.628,可以反映出药水吸水严重。

在客户现场我们也做过尝试,但也只是偶然能电出来,不稳定,没有酸洗的电解出来后的亮度、均匀度都会有较酸洗的要好,但是会有些微的焊渣的残留,为了保证客户那边的产品质量,我们带了几桶药水过来试验分析。

试验数据

(图片来源:凯盟油漆官网,侵删)

在无添加任何药水成分的时候,在30~40℃、50℃、60℃电解出来的产品的里外效果基本差不多,都是底部偏白,可以推测温度对拉篮底部发白的现象影响不大,当加入硫酸后,溶液的分散性能和导电性能明显增加,且随着硫酸的量的增加,在相同电压、温度条件下,气泡的反应程度也有所增加,电流也有所增大,底部发白、主杆不亮的情况也有所改善,当硫酸的量增至6%的时候,底部、主杆也基本均匀出光,增至8%时,没有太大的改变了。分析结果

当槽液严重吸水,需要调节密度至正常范围值(1.68~1.72),单一添加硫酸不能完全达到均匀出光的效果,当加入一定量的新KM0306电解液后,发现不管怎么样的方向挂工件,都能一次性电解出均一光亮的效果。

结论:对于拉篮产品电解后发白(特别是里面、底部)的情况,我们可以添加一定量的硫酸来改善溶液的导电性能和分散性能,使电力线分布的更加均匀,但是不是单一一味的添加硫酸就行,有时需要额外的加一部分新电解液来调节密度,密度过低,也会引起发白、电力分布不均一的现象。

(文章来源:凯盟油漆官网,侵删)

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