今年以来,电子元件制造部以保安全、促生产、降成本、增效益为目的,紧紧围绕“精细化管理”这条主线,将小技改作为挖潜增效的突破口,取得了显著效果。
(图片来源:格兰仕电器公众号,侵删)
目前,车间滤波板每天的产能是以10万推进。技改前,滤波板测试岗位一直是瓶颈,手工测试需要手工放板、压板、测耐压、测绝缘电流等一系列动作,一条线必须配2名测试员才能满足生产节拍,测试效率约为1296PCS/h,测试效率低,员工操作费力,并且在打高压时存在安全隐患。
后来,电子元件制造部下定决心自主研发测试工装,电控负责开发控制板以及开发操作界面(C#语言),车间负责自制针床,画图纸设计框架,调试安装。通过串口的方式与电脑相连接,滤波板测试的参数和结果显示在显示屏上,测试结果一目了然。员工操作方便又消除因测试高压带来的安全隐患,测试效率为2484PCS/h,效率提高91.7﹪,现在正在批量使用。
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精益生产无处不在。小到一个放置物料的物料盒,大到一整套功能测试设备。就拿滤波板喷油机来说,滤波板生产线刷油岗位之前是用人工用手涮防潮油,这个在涮油过程序中,不但气味难闻,涮在电脑板上的防潮油也不均匀。
后来设计自动喷油装置,当光源感应器有感应到有板时,信号传到处理器,处理器控制气缸和高频喷雾阀工作,员工只需要把测试好的滤波板放在线上便自动喷油。在试用此装置时,遇到了种种困难,高频喷雾阀按照从底下往上喷油的方式,结果难清理卫生,并且隔三差五喷嘴就堵塞。后来就改结构,高频喷雾阀从上往下喷,堵塞和卫生问题从而得到了改善,喷油装置自动喷防潮油从而代替手工刷油。
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电脑板车间一直实行工装技改任务,即每个月必须有三项能达到改善效果的工装技改。像这样的小技改、小变化在电脑板车间遍地开花。
车间还特意建立工装技改群,成员包含线长、质控员、机修员、技术员等人员,发现问题可以立即反馈。比如,PCB板设计不合理,测试工装操作不方便,需要辅助工具,都可以在群上反馈,有专人负责记录跟踪。这种垂直式反馈,更好服务于生产。
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所有的改善都是以人为本,节能减耗,提高效率。电脑板车间所做的大量改善工作,令员工真实地感受到,这些改善对自己操作有用,能减轻自己的劳动强度,这是员工最直接的反馈,也是工装技改小组不断向前进步的动力。取得成绩的同时不放松,时刻要保持清醒的头脑,更加坚定精益制造的信念,努力拼搏,用智慧和汗水创造更高的效益。
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